轉子在加工裝配過程中,存在各種配合間隙,特別是零部件的徑向間隙對動平衡可能產(chǎn)生大的影響。比如,在200MW汽輪機低壓轉子的末級葉輪的動平衡試驗,在第3次車*升速到2500r/min時。振動顯著增大。A端軸承振動從3.6μm變到16.7μm,B端軸承振動從2.5μm變到25μm,相位變化不大。停機檢查未發(fā)現(xiàn)任何其他問題。再次開車運轉與上一次運轉的振動值比較基本不變,而與前一次運轉的振動值比較變化較大。這就是由于轉速不到,離心力不夠,裝配中存在微笑間隙的零部件未甩到位,一旦轉子在升速過程中振動沒有發(fā)生突變,也可能存在零部件甩不到位的情況。